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寶鋼德盛煉鐵廠4號高爐利用系數(shù)創(chuàng)熱負(fù)荷試車以來歷史新高

2023-05-22 1177

為高效完成公司制定的高爐提產(chǎn)指標(biāo),寶鋼德盛煉鐵廠迅速部署和策劃,組織相關(guān)科室、作業(yè)區(qū)的技術(shù)骨干人員鎖定“靶向點(diǎn)”。經(jīng)過不懈努力,高爐風(fēng)量達(dá)到5340m3/min,富氧13000m3/h,產(chǎn)量7443.03t/d,利用系數(shù)2.98t/(m3.d),達(dá)到4號高爐熱負(fù)荷試車以來的最高值。

面對困難不“撂挑子”。煉鐵廠4號高爐熱負(fù)荷試車以來,長期處于低冶強(qiáng)狀態(tài),爐缸活躍性相對較差,在接到公司提產(chǎn)任務(wù)后,面對牽一發(fā)而動全身的現(xiàn)狀,整個新產(chǎn)線面臨著巨大的壓力,不論是原燃料的保供,還是設(shè)備的全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),都要形成有效配合。煉鐵廠積極梳理問題、制定措施,實(shí)時分析爐況進(jìn)程,跟蹤應(yīng)對。

增加鐵水罐流通量,時刻具備開口條件。在考慮鐵水罐周轉(zhuǎn)率的前提下,增加鐵水罐流通量,增加受鐵罐數(shù),保證空罐數(shù)量不低于7個,時刻保持一側(cè)常開鐵口下另一側(cè)具備開口條件,增加出鐵出渣率,逐步壓縮爐前出鐵間隔時間,為加風(fēng)創(chuàng)造條件,出鐵間隔從20min逐步壓縮至10min,必要時組織雙開鐵口,出鐵率從限產(chǎn)時88%上漲至94%,出渣率從72%上漲至78%。

提高入爐粒度均勻性、料柱透氣性一是采取經(jīng)濟(jì)爐料組織生產(chǎn),配用70%的65高S搗固焦,嚴(yán)格控制篩分,入爐焦炭臨近尾焦一千噸時,采取新焦與上一批次尾焦5:1比例入爐,同時搗固焦及頂裝焦改為直供,使?fàn)t況不產(chǎn)生大幅度波動;二是調(diào)整燒結(jié)礦堿度、保證強(qiáng)度,確保入爐燒結(jié)成分穩(wěn)定;三是通過調(diào)整下部送風(fēng)制度與上部裝料制度,保證煤氣流的合理分布以及煤氣利用率;四是克服煤槍設(shè)計缺陷(噴煤量增加,煤粉刷風(fēng)口套嚴(yán)重),將噴槍內(nèi)徑18.5mm調(diào)整為15mm、角度9.2度調(diào)整為11度,利用檢修時更換后,有效解決了煤槍磨小套的問題。

組織操業(yè)分析會,實(shí)時分析爐況進(jìn)程。組織作業(yè)區(qū)技術(shù)骨干人員進(jìn)行日分析、周分析、月總結(jié),實(shí)時分析爐況進(jìn)程,商討鐵口的維護(hù),冷卻制度的調(diào)整,篩分的控制、爐況走勢分析等。通過高爐配料結(jié)構(gòu)中取消球團(tuán)礦,生礦比例提升至15%-20%,搗固焦比例維持70%,盡量不用硅石,提升煙煤比例至35%等手段,成功提升煤氣利用率。同時在保證爐況順行的前提下,積極下放鐵水Si含量。

此次提產(chǎn),不論是設(shè)備高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)、原燃料的保供、鐵水罐的調(diào)度、還是操作爐型的調(diào)整,困難重重,但煉鐵廠迎難而上,出色地完成了提產(chǎn)的目標(biāo)指標(biāo),為公司遞交了一份滿意的答卷。


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